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※葛安樂
2024年度中國寶武“銅牛獎”獲得者
中鋼天源通力磁材廠向山工廠維修電
葛安樂是中鋼天源通力磁材廠向山工廠的一名維修電工。在中鋼天源的車間里,葛安樂總是背著他的工具包,穿梭于各種電氣設備之間。他目光專注,動作利落,仿佛能聽懂機器的“心跳聲”。每當產線出現電氣故障,工友們第一個想到的就是他。作為維修電工出身的電氣工程師,葛安樂憑借扎實的技術功底和敏銳的洞察力,一次次攻克生產設備的“疑難雜癥”,成為中鋼天源智能制造領域的標桿人物。
節能妙招讓“電老虎”變乖
2018年,葛安樂在巡檢時發現,車間的8臺37千瓦球磨機24小時不間斷運轉,但實際生產并不需要如此高強度的運行?!皺C器就像人一樣,該干活時干活,該休息時休息,一直滿負荷運轉,不僅浪費電,還影響壽命?!彼聊ブ绾巫屵@些“電老虎”變得更智能。
經過反復試驗,他給球磨機裝上了“大腦”——物料檢測傳感器和自動啟??刂葡到y。改造后的設備采用“運行20分鐘,停機40分鐘”的智能模式,既保證了生產效率,又大幅降低了能耗。最終,8臺設備年節電15萬度,節省電費超12萬元。工友們笑著說:“葛師傅不僅會修機器,還能教機器‘偷懶’!”
自動化改造讓工友告別重復勞動
傳統電窯上料需要工人手動搬運、二次碼垛,不僅勞動強度大,還容易造成產品破損。葛安樂看在眼里,急在心里,“既然機器能精-準控制,為什么還要人來做這種重復性工作?”他決心改變這一現狀。
他帶領團隊研發了自動上料輸送線,并設計了機械推板裝置,實現壓型產品直接上窯。改造后,破損率從3%~5%降至0.5%以下,每臺窯減少2名操作工,年節約成本80萬元。當第一批產品順利通過自動線完成上料時,現場工人忍不住鼓掌:“這下我們終于不用彎腰搬磚了!”
老產線煥發新活力
隨著中鋼天源向智能制造轉型,葛安樂主動請纓,成為磁瓦生產線自動化改造的帶頭人。他研發的“清洗—包裝一體化裝置”,通過自動翻轉傳料系統和優化噴淋流程,使用工數量減少了三分之一,年節約成本160萬元,產品合格率提升至98.5%。
“很多人覺得智能制造很遙遠,但其實只要肯鉆研,老設備也能玩出新花樣?!备鸢矘烦3@脴I余時間學習PLC編程、工業機器人技術,并考取了電工高級技師技能等級。他說:“技術每天都在更新,不學習就會被淘汰?!?/span>
從中鋼天源的一名普通電工,到銅牛獎得主,葛安樂用十年時間證明:匠心,不是固守傳統,而是讓技術不斷突破;創新,不是天馬行空,而是讓生產更高-效、更智能。 面對榮譽,葛安樂依然保持著工匠的謙遜:“我只是做了自己該做的事。機器在進化,人更要進步?!?/span>